河南省焦作市的制高点是焦作电厂的两座烟囱,高210米。7月12日,焦作天气不错,远远地,记者便看到两座烟囱一座冒着黑烟,另一座则只是清烟袅袅。焦作电厂李宿安告诉记者,他们的3号锅炉属国家863计划示范工程,因为应用了燃煤电厂锅炉烟气袋式除尘技术,有效地减少了烟尘的排放量。“如果不是3、4号炉共用一个烟囱,你们连一点儿烟也见不到。”
据预测,当前我国每年火力发电的煤炭耗量超过8亿吨,电厂烟尘排放量约350万吨,占全国工业烟尘排放量的35%,其中,微细粒子(小于10微米)排放量超过250万吨。微细粒子是影响城市大气质量和能见度的主要因素,并严重危害人体健康。
国家环保总局有关官员在此间召开的技术交流会上指出,目前我国火电厂普遍采用的是电除尘器,实践证明,电除尘器对微细粒子的捕集能力有限,这是导致火电厂烟尘排放浓度超标的关键所在。《火电厂大气污染物排放标准》已于2004年1月1日起颁布,烟,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放限值都进一步加严,其中烟尘排放要控制在50mg/Nm3。因此,燃煤电厂锅炉烟气微细粒子高效捕集已构成社会的重大需求。
为实现电厂锅炉烟气袋式除尘,“十五”国家863计划资源环境领域设立了“燃煤电厂锅炉烟气微细粒子高效控制技术与装备”研发课题。武汉天澄环保科技股份有限公司、东北大学、河南电力试验研究所、焦作电厂等单位作为项目承担单位共同参与了该课题的研究工作,并将焦作电厂3号炉袋式除尘器改造工程作为该课题的示范工程。
该课题首席专家、武汉天澄环保科技股份有限公司总工程师姚群告诉记者,课题的实质内容是,在保证电厂发电机组正常生产的前提下,实现锅炉烟气袋式除尘,烟尘排放浓度小于30mg/Nm3,满足火电厂烟尘排放新标准和总量控制的要求,也为今后电厂锅炉烟气实施半干法脱硫做前期准备。
日前,河南电力试验研究所在焦作电厂项目测试报告中说,焦作电厂3号炉为哈锅制造的670吨超高压、自然循环、固态排渣煤粉锅炉,配200MW汽轮发电机组,机组大修中对汽轮机进行通流部分改造后,机组出力核定为220MW。3号机组1985年投产,锅炉原来配有两台单室三电场卧式电除尘器。2003年10月-12月锅炉大修中,作为国家863课题示范工程,由武汉天澄环保科技股份有限公司、河南省电力公司、河南电力试验研究所和焦作电厂联合攻关,将原电除尘系统改造为长袋低压脉冲袋式除尘系统。
焦作电厂李宿安说,半年多的运行实践表明,焦作电厂3号炉袋式除尘器改造非常成功,取得了巨大的社会效益和经济效益,大大改善了环境质量。该成果应用前,3号炉的排放量为200—300mg/Nm3,现在试验测量袋式除尘器出口最高烟尘排放浓度仅为18.6mg/Nm3,机组出力也由200MW加大到220MW,大大减轻了企业缴纳排污费用的压力。