郑连阔 1988年毕业于南京化工学院化工机械专业,被分配到唐山三友集团化工股份公司工作。18年来,他刻苦钻研,默默奉献,以高度的主人翁精神,努力为生产服务,在设备技术改造和生产量不断上台阶的过程中,做出了较大贡献,多次荣获公司先进工作者和优秀共产党员称号;在振兴唐山立功竞赛中,两次荣立三等功;2004年荣获河北省职工创新能手称号;2005年被评为河北省“三三三人才工程”第三层次人选,并荣获第五届唐山市青年科技奖。
三友化工股份公司是国家“七五”期间的重点工程。郑连阔参加工作时,主动要求到设备多、条件差的重碱车间工作。当时正是设备安装、调试阶段,他认为这是锻炼自己的大好时机。他满腔热情地投入到十三化建的安装工作中。期间,遇到很多技术难题,在同志们的共同努力下,全都被攻克了。这使他深刻认识到,在大学里学到的理论知识必须与实践相结合,才能发挥效益,所以必须从头学起,从零开始。从此他和工人师傅们一起摸爬滚打,不怕脏、不怕累,每天工作9小时以上。他向师傅们孜孜求教,对图纸一张一张地研究,努力学习设备安装的每一个步骤。每天回到宿舍后,他都详细地记录当天的工作内容。压缩机——汽轮机组和煅烧炉是纯碱厂的关键设备,他做的安装记录内容详实,步骤清晰,受到了十三化建负责人的认可和表扬。在试车投产过程中,他虚心向协助开车的天津碱厂的师傅们学习,对试车中出现的问题,积极与师傅们协商,不知疲倦的跑现场,测绘、画图,加工零件,进一步提高了业务水平,迅速成长为能够独当一面的设备技术员。1994年后,被提拔为车间领导,2001年晋升为高级工程师。
通过不懈的学习专业知识和不断的实践,郑连阔具备了扎实的专业功底,逐渐成长为公司的技术创新带头人。多年来,他积极带领职工开展技术改造活动,广泛采用新技术、新材料,有效地改善了设备的性能,大幅度地提高了设备的生产能力,创造了巨大的经济效益。
滤碱机是纯碱厂最关键的设备之一,它的运行状况直接关系着纯碱产量,以及滤过损失率、纯碱盐分等重要工艺指标。原设计,滤碱机的动、静错气盘由于碱液的冲刷腐蚀,使用寿命很短,不足半年,就出现泄漏,造成转鼓内的真空降低,导致滤碱机的生产能力下降,工艺指标恶化。在郑连阔的主持下,经过多次改造,在失败中总结经验,最终确定改造静盘和动盘的材质,同时改变静盘上干燥区到封闭区的过渡方式,这样就解决了静盘的干燥区尾部局部损坏尤其严重的问题。改造后,错气盘的使用寿命达到十年以上,提高了滤碱机的生产能力,目前,单台生产重碱的能力已由原设计的1200吨/天,提高到1600吨/天;同时大幅度地降低了检修费用,年创经济效益160万元。滤网的好坏,直接关系着滤过损失率的大小。原设计,滤网的结构分为三层,每层都需用钉子固定在转鼓筋格内木楔上,这样滤网在安装时就已经破损,并导致滤网沿钉子孔进一步损坏,滤过损失率较大。针对滤网存在的问题,他提出了滤网的改造方案,积极与不锈钢丝网制造厂家联系,选用较高目数的不锈钢丝网,以降低丝网的通过粒度,达到降低滤过损失率的目的。同时改变滤网的结构,安装滤网时,只要把里侧滤网的起始边用细铁丝与转鼓筋格固定,就可一气呵成把滤网连续缠在转鼓上,这样就避免了滤网上容易出现孔洞的现象。改造后,滤过损失率由原来的2.3%下降到0.8%,年创经济效益200多万元。低盐纯碱的生产一直是纯碱行业攻关的难题。通过加大洗水量来降低重碱盐份的方法,不但造成生产系统的负荷加大,而且造成消耗大幅度升高。在公司领导的大力支持下,郑连阔带领技术人员刻苦攻关,试图在改造滤碱机的洒水装置上做文章。他们借鉴农业灌溉中,用喷淋灌溉代替大水漫灌,以达到节约用水,提高灌溉效果的方法;并根据国外的经验,自己设计喷嘴,试验用喷嘴喷淋代替原设计的洒水槽溢流,来洗涤重碱中的盐份。试验初期,因为没有理论根据和实际经验,效果并不理想。他们迎难而上,夜以继日地分析、研究、试验。调节喷淋管的排数和管的安装位置、每排管上的喷嘴的个数和间距、喷嘴到碱层表面的距离等。仅用10天,单车试验就取得了明显效果,纯碱盐份基本低于0.3%。他们总结经验,不断改进。又用10天时间,把六台滤碱机的洒水装置全部改造完毕。目前,三友化工公司已全部生产盐份低0.3%的优质纯碱。这项改造降低了母液当量,使生产负荷和消耗显著下降,直接经济效益近千万元。同时,该公司生产的低盐优质纯碱已达到欧洲合成碱标准,因此迅速占领了市场,拓宽了销售渠道,赢得了更多的客户资源。此项改造为国内首例,已获得国家专利。
三友化工公司于1996年扩建了低盐纯碱项目,其关键设备——离心机是我国首次从德国筛得利公司引进的。试车时发现,其生产能力达不到设计值37.5吨/小时,甚至不足20吨/小时;而且离心机的运行稳定性极差,每小时的跳车次数在10次以上.由于德国技术人员没有离心机的实际操作经验,而且其专业技能专一,无法在短期内使离心机达到设计条件。郑连阔心急如焚,他每天"泡" 在离心机的试车现场,仔细观察各种异常情况,反复查阅图纸和相关资料。功夫不负有心人,经过20 多天的不懈努力,终于找出造成离心机运行不正常的主要原因。在与德国技术人员交换意见后,得到了认可。通过加大离心机布料盘的出口宽度,增大推料活塞的直径,增加机座的配重,改进进料卸料器和进料绞龙等项改造,使离心机的生产能力达到了设计值,其运行稳定性也得到极大改善,几乎不再跳车。离心机的稳定运行保证了该公司低盐纯碱项目的圆满完成。此项目获唐山市科技进步一等奖;河北省优秀新产品/新技术一等奖;中国纯碱协会科技进步二等奖。
在勤奋的学习和实践中,郑连阔深刻体会到“知识是成功的阶梯”,“知识就是力量”。在繁忙的工作之余,他抓紧时间,刻苦学习新知识,不断充实自己的头脑,并把所学知识用于实践中。几年来,他先后组织完成了离心式压缩机的轴封密封装置的改造;蒸馏塔预热段的改造;φ3.6米×30米煅烧炉的前、后滚圈更换方案的制定,此项目为全国性难题;积极探索纯碱厂工艺管道的选型工作,开辟了纯碱厂工艺管道采用非金属管道的先例,得到了纯碱行业专家的认可和其他碱厂的借鉴。《蒸馏塔预热段遭受腐蚀破坏的原因分析及解决方案》,《离心机的技术改造》等论文在《纯碱工业》杂志上发表,上述论文被全国纯碱行业设备管理技术协作组评为一等奖和三等奖。论文《错气盘的技术改造》获河北省化工系统第四届设备管理论文一等