一、原石灰窑情况介绍
1、有效内径为Ф4.8m,高为23.21m。
2、采用内外两层耐火砖: L16、L17。厚度分别为300mm和230mm,最外层为300mm 蛭石保温层。
二、扩径后情况介绍
1、有效内径扩大到5.1m,有效容积扩大54.11m3/台。
2、采用内外两层耐火砖:L16A、L17A,厚度共为500mm。最外层为保 温层。
3、耐火砖的砌筑采用胶泥砌筑煅烧段的内外两层耐火砖,使其成为 一个封闭的整体,从根本上杜绝了掉砖现象的发生。
三、技术指标比较
1、砌筑部分
①、扩径前:耐火砖及蛭石层的总重为488吨。
②、扩径后:耐火砖及保温层的总重为450吨。扩径后比扩径前砌体重量减少38吨。因此,上石量的增加,不会增加基础所承受的荷载。
2、机械部分
①、对护窑板及撒石器的改造。护窑板的内径增加,原设计的圆钢和方钢条取消改为40*20扁钢,对撒石器采取增加壁厚,改变材质以增加使用周期。
②、对鼓风机及进、出口管线的改造。现用鼓风机型号为9-26No8D,电机为160KW,2980rpm。目前鼓风机已满负荷运行,其生产能力较改造后的要求有很大差距,故需对其改型。需增大电机功率,对进出口管线扩径。
③对出灰螺锥传动装置的改造。现用出灰螺锥传动装置为直连摆线减速机通过一、二段轴及一对锥齿轮带动螺锥转动,螺锥转速0.15rpm。减速机型号为XWED-117,7.5KW,i=1003。在用电机功率为7.5KW,工作电流10A,已达额定电流的67%。经工艺计算,改造后螺锥转速增加。由于窑内物料重量增加,螺锥转速加大,传动所需功率较改造前增加,
四、投用后外壁温度比较
0#窑于2004年9月15日点火,投入使用。9月22日由石灰车间对0#石灰窑外壁温度进行实测,并与未改造的2#、5#石灰窑相同高度点(窑体温度测点从上至下间隔5米)进行比较。具体数据如下: